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        “精焊設備在外焊焊接的時候,出現電流電壓曲線異常波動。我們跟蹤了一個班次,發現曲線正常的時候焊縫成型依舊存在不良情況。”12月初,寶石鋼管寶世順公司新能源管材廠在生產直徑1620毫米、壁厚20—24毫米規格的熱力管線時,焊接工程師劉明發現了問題。

        這個廠當即根據以往類似問題的解決經驗,安排焊接技術人員跟班調整。然而,繼續跟蹤兩個班次后,相關人員嘗試了多種方法,精焊焊接質量仍未有明顯改善。

        日前,寶石鋼管公司邀請專家舉辦創新辦法專題講座,傳授了TRIZ創新理論。劉明想道:“是不是應該跳出傳統思維,嘗試用創新理論解決眼前的難題呢?”

        他提議召開生產技術問題分析會,集思廣益,發揮每名員工的積極性和創造力,聚焦主要矛盾,爭取實現快速創新。雖然波動異常和焊縫形貌異常的問題未能得到妥善解決,但是12場技術分析會、64項建議,為最終改善焊接質量提供了有益參考和改進方向。

        劉明是工廠首批參加TRIZ理論培訓的技術人員。他與電氣工程師閆輝一起,運用創新方法,通過分析觀察,抓住最突出的焊接參數調整后焊縫形貌無明顯變化、焊接曲線波動的成因這兩個核心問題進行研究攻關。他們從焊接系統底層軟件開始層層分析,監控焊接電源的實際工作狀況,特別是核驗焊槍位置的電流電壓與焊接系統顯示、焊機輸出是否一致。

        最終,他們發現了問題。由于近期設備操作系統進行過一次軟件升級,升級后,軟件默認的信號源和生產實際調整的信號源不一致,產生了故障。經過與設備廠商溝通,廠商在后臺修復了底層軟件的故障后,生產線外焊焊接過程中焊接曲線恢復平穩。

        “沒想到創新理論可以發揮這么大的作用,問題能這么快得到解決,多虧你們用對了方法!”看著設備正常運轉的生產線,廠長常向陽對著劉明和閆輝豎起了大拇指。

        據了解,故障修復后,這條生產線精焊外焊焊縫形貌正常,焊接缺陷降低了90%以上。

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